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電磁換向閥會出現(xiàn)的故障分析
電磁換向閥會出現(xiàn)的故障分析(1)行程擋鐵定位不當(dāng)或行程擋鐵移位:
行程擋鐵11的緊定螺釘未上緊,在行程開關(guān)的反復(fù)作用 下松動了,并沿滑槽移動了一段距離,致使電磁閥7無法通電,快進(jìn)、快退行程沒有。經(jīng)查,行程擋鐵的 緊定螺釘沒有松動,位置合適,故不會因該原因產(chǎn)生無快進(jìn)、快退現(xiàn)象;
(2)速度切換閥7故障:
快進(jìn)、工進(jìn)轉(zhuǎn)換時(shí),如果擔(dān)負(fù)速度切換的二位二通電磁閥7閥芯被卡死不能動作,或者由于電網(wǎng)電壓低使電磁推力不夠,推不動閥芯,或者在工作過程中,電磁鐵的接線斷開,均 會產(chǎn)生無快進(jìn)、快退現(xiàn)象。該回路擔(dān)負(fù)速度切換的二位二通電磁閥為常閉型,經(jīng)查電壓正常,電磁閥無故障;
(3)溢流閥3調(diào)壓過低:
若溢流閥3調(diào)壓過低,在快進(jìn)、快退工況時(shí)溢流,就會引起故障現(xiàn)象。在1YA、2YA和3YA不通電狀態(tài)下,測量泵1出口處,也即溢流閥3的調(diào)定壓力。經(jīng)查壓力正常,再結(jié)合系統(tǒng)工進(jìn)加工時(shí)正常,故可排除此因素;
(4)液壓泵1內(nèi)漏:
若液壓泵1內(nèi)漏嚴(yán)重,則滿足不了快進(jìn)、快退工況對流量的要求。經(jīng)測量泵1的輸出流量,液壓泵工作正常,無故障,此原因也不存在;
(5)液壓缸l0內(nèi)漏:
當(dāng)差動液壓缸采用回油調(diào)速時(shí),如果活塞上靠活塞桿側(cè)的Y形密封圈磨損嚴(yán)重,不能起到完全密封作用,或者該處Y形密封圈已破壞,都會產(chǎn)生液壓缸內(nèi)漏而引起慢速。經(jīng)查,該 處密封完好,此原因同樣不存在。
(6)電磁換向閥5型號不匹配:
因?yàn)橐簤焊昨?qū) 動滑臺能實(shí)現(xiàn)往返運(yùn)動,再加上經(jīng)驗(yàn)不足,所以起初 沒懷疑問題在于電磁換向閥5型號不匹配。在排除了 其他可能原因后,偶然查看液壓元件的銘牌,發(fā)現(xiàn)電 磁換向閥5、7的額定流量一樣,稍大于液壓泵1的額定流量。這顯然是錯誤的,因?yàn)榱鹘?jīng)電磁換向閥5 的流量包括兩部分:經(jīng)換向閥5流進(jìn)液壓缸10的流 量和液壓缸10經(jīng)換向閥5流回油箱的流量;而流經(jīng) 電磁換向閥7的流量只包括流經(jīng)電磁換向閥5的兩部 分流量中的一部分。因此確定,故障是由于換向閥5 的型號不匹配引起
(7)閥芯常見的故障:
閥動作不靈敏或無動作、振動和噪音,閥芯卡死,閥芯與閥體接觸不良、封閉不嚴(yán)等。
故障原因:磨損、氣蝕等因素造成的配合間隙過大、液壓系統(tǒng)泄漏以及液壓油析出物沉積造成的電磁換向閥閥芯動作失�;蚩ňo所致。
(8)卡死:
在液壓系統(tǒng)工作中,電磁換向閥的卡死存在兩種情況。第一種,在安裝完畢調(diào)試階段出現(xiàn)閥芯卡死,形成系統(tǒng)不能正常運(yùn)行;第二種,當(dāng)液壓系統(tǒng)處于正常工作過程中,出現(xiàn)卡死故障。第二種情況多數(shù)是由于液壓油污染嚴(yán)重造成的,其處理辦法是更換液壓油并徹底清洗液壓閥件